由于TRM53.4生料立磨系统漏风严重、风机做功效率低等原因不仅造成生料工序电耗偏高,而且窑尾氧含量高,使得氮氧化物折算值高,氨水消耗量偏高。进行技术改造后,取得的效果明显,窑尾氧百度爱采购为您找到112家的生料立磨厂家、优质批发/供应商,海量企业黄页,包含厂家工商信息、主营产品和详细的商品参数、图片、报价、供求信息等。
生料磨旋风筒积灰解决方案生料磨旋风筒积灰解决方案 本文介绍山西LCJY公司的生料磨改造中,为降低系统阻力,对生料立磨系统的旋风筒进风管道和进口进行了改造:但运行初期出现旋建立详细的工艺台帐和设备维护调整台帐,不断探索磨机的良好性能,更 好地降低生料粉磨的电耗,降低生产成本,提高企业的经营效率。 立磨作为一种新型的烘干粉磨设备在中国水泥行
(三)新式生料立磨工作原理:(自带选粉机) 1、生料粉磨采用立磨,这种型式磨机把粉磨和烘干的优点集中于一体,因而具有很高的烘干和粉磨能力,磨机入口采用三道闸2)石灰石、砂岩含泥量大,物料进库时会在库内形成锥形料堆,粗细颗粒物料产生离析。生产过程中,停止库内进料时,中间部分细料会先出库进入生料立磨粉磨系统,待中
立磨 立式辊磨机 立式磨机又称辊式磨,广泛应用于水泥化工、煤炭、电力等行业的大规模物料粉磨和超细粉磨加工中,是一种集破碎、干燥、粉磨、分级、输送于一体的磨粉行业理想设备,用于煤粉制备可使2)磨机出口温度太低时的粉磨状况:料层厚磨机功率高磨动动大磨机产量下降。 3)磨机出口温度变化与立磨循环负荷量的关系:在系统风量,选粉机转速不变的情况下,
某公司#3生料立磨于2010年投产,原入磨溜子处设计使用1800mm×1800mm传统回转下料器锁风,使用多年来,因叶片磨损速度快,一方面造成生料磨漏风严重,另一方面因叶片磨损后与壳体间隙增2.原料粉磨采用MLS3626立磨,入磨的物料在磨内经过烘干和研磨,研磨后的物料被来自窑尾的热风分级后,进入选粉机内筛选,1 粗颗粒重新进入磨粉磨,合格细粉经旋风筒
类型 生料磨立磨 型号 HLM1700 货号 #4547 生料磨立磨HLM立式磨粉机 进料粒度 50mm 产量 970t/h【应用领域】: 建材、化工、冶金、涂料、造纸、橡胶、医药、食品等领域湿度6%以内、生料入库启动→立磨油站加热器→密封风机组→尾排风机启动→电收尘启动→磨辊润滑站→主减速机油站→立磨液压站→选粉机组→原料入磨收尘组→立磨吐渣组(外循环皮带、斗提、
某公司生料粉磨系统所用的MLS4028立磨设计能力为360t/h,但一直未能达标达产,维持在340t/h左右。2015~2016年公司通过多项技术创新改造后立磨年平均台时产量达到了372t/h,为公司降本我公司生料磨为ATOX50立磨,其正常工作时的循环风量在750 000 m3/h。现有的入磨喂料皮带机规格为B1200×97 000,其头部结构和漏风处见图1,风经入磨下料管进入磨内。经测定漏风量超过
前提: 450t/h, 4.1% 生料水分以及联合 操作 风压平衡 立磨进风口: 1,200 Pa 立磨出风口: 8,300 Pa 旋风筒进风口: 8,800 Pa 循环风机进风口 t: 10,300 Pa 循环风机出风(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名:签字日期:c加,脾乡月/口日浙江大学硕士学位论文摘要摘要生料粉磨过程是水泥生产中的耗能环节,其工
在生料立磨系统的试生产过程中,经常会出现制约正常生产的问题。下文通过对常见问题的总结及分析,采取有效处理方法,从而保证生产的顺利进行。 1)立磨料层薄,振动大 磨内喷水并立磨锁风下料阀的壳体内衬大都装有抗磨层叶轮是由两端轴承支承,可以保证叶轮和壳体之间的间隙均匀由于入料温度较高,叶轮与壳体之间留有相应的间隙.两端密封是用石棉盘根密封,方式简单,密封性好,
生料立磨进风口,生料立磨安全操作规程 1.正确穿戴劳动保护用品 2.进立磨内检修必须两人以上,并与中控随时保持联系,磨外要留有专人进行安全监护 3.进磨要使用低压照明灯 4生料立磨使用运 行的过程中,料仓的仓重和原料库的皮带输送机联锁,仓内一直留有 5~7 立方 米的物料,依靠这些物料对生料立磨进料口锁风,大大提高锁风效果,风机的使 用率下降,