吐渣过⼤不仅加重了巡检⼯的⼯作量,⽽且对⼚区的环境也造成了极⼤⼤粉尘污染。其次便是 磨机因振动⽽跳停的问题,曾经有⼀晚上磨机连续跳停三次。还包括⼀些其他的问题。本几乎每天都有清理吐渣的任务。吐渣过大不仅加重了巡检工的工作量,而且对厂区的环境也造成了极大大粉尘污染。其次便是磨机因振动而跳停的问题,曾经有一晚上磨机连续跳停三次。还包括
当窑皮局部变薄时,调整内外风改变火焰,将高温点从窑皮薄的地方移开,并将筒体冷却风机的风量在窑皮薄的地方调大。当窑皮普通变薄时,应减小喂料量,减慢窑速,补挂风量首先要满足输送物料的要求,风量不足,造成合格生料不能及时带出,使其料层增厚,吐渣量增加,磨机负荷增大,产量降低风量过大,增加磨内磨损,旋风收尘效果变差,
越好四简答题1立磨振动答1喂料量过大2系统通风量不足3张紧压力过高或过低4出磨气体温度骤然变化5磨内有异物6料层波动大7三个拉紧杆预充氮气压力不平衡磨机出口《水泥原料磨试生产个人总结》是一篇好的范文,觉得应该跟大家分享,重新了一下发到百度。 篇1:水泥粉磨站年终总结年公司工作总结一、主要指标、生产、销售、发货
从立磨吐渣粒度和吐渣量分析磨机运行工况,调整前原料磨运行工况:磨机运行投料量367t/h,振动幅度1.7m/s,循环风机转速870r/min,0.2mm筛余3.4%左右,主机电流160A左右,研磨压力105Bar。 四、原料磨台时低的简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《水泥原料立磨(ATOX.R—37.5)检修施工技术方案》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《水泥
从立磨吐渣粒度和吐渣量分析磨机运行工况,怎样控制吐渣量? 点击查看答案 第9题 分级效率越高,返砂中合格粒度越()。多/少。 分级效率越高,返砂中合格粒度立磨吐渣是指在可将物料吹起的标准风下,夹杂在物料中的金属和大密度的杂石从喷口环处跌落经刮板清出磨外,所以有少量的杂物排出的过程。吐渣量小我们可以暂时不用
为了满足回转窑用煤量的增长,提高煤磨台时产量的同时,吐渣量也会显著增加,由于吐渣量大,还夹杂少量好煤,若外排势必造成部分原煤的浪费。为此,采用外循环系统,3.为了提高立磨产量,可适当掺入一定量的粉状料,但一定要掺合均匀,不致于造成粉料集中进磨,使磨振动跳停。并且只能掺入适当比例,应和块状料有一定粒度级配。而
立磨产品介绍 立式磨机又称辊式磨,广泛应用于水泥化工、煤炭、电力等行业的大规模物料粉磨和超细粉磨加工中,是*种集破碎、干燥、粉磨、分级、输送于*体的磨粉行业理想设备,用于煤12、做筛余曲线,磨机两端物料可以不取样(×)13、安装隔仓板时,筛孔方向可以随意朝向(×)14、选粉机选出的成品是磨机产量(×)15、衬板的作用只是保护筒体(×)16、入磨物
一、目的本规程为统一操作思想,优化操作参数,努力提高磨机台时产量,降低单位生产成本,确保生产优质水泥,实现系统稳定高效运行。 二、范围 本规程适用于水泥粉6、煤粉立磨吐渣量偏多 造成该现象的原因较多,比如系统漏风,料层不稳定,挡料圈低,辊面或磨盘磨损严重等,除此之外,饱磨,易磨性差也是容易造成吐渣现象。 7、煤粉立磨磨机系统安全运行
磨内的差压下降,选粉机转速、电耗均有所下降,磨机台产提高了约20t/h。 3、刮板腔刮板头改造 立磨吐渣循环量较大,且粒径不均匀,加上铁质原料采用钢渣配料,刮板腔刮板头的磨损十分严7、根据立磨吐渣料量能判断磨机运行工况吗?如何判断?你在操作中将如何控制吐渣料量?答:能: A、对于不带循环料系统的磨机来说,应尽量降低吐渣料量,吐渣料量大说明磨机粉磨能
虽然MPS磨的磨辊磨损比较均匀,比较耐磨,喂料粒度打,并且风机动力较莱歇磨和雷蒙磨节省,但是,这和磨机的磨辊不能翻出磨盘,磨辊和磨盘磨损后通常在磨内更换,如果从立磨吐渣粒度和吐渣量分析磨机运行工况,怎样控制吐渣量? 简答题查看答案 立磨开机后不久,在喂料量,拉风量,研磨压力没有太大变化的情况下,出现选粉机电机电流逐渐增大,差压