1、球磨机滚动轴承采用的是下半环形外套圈双列调心滚子轴承,其不仅承载能力大,可以满足球磨机重负荷运转的要求,而且其调心功能可以消除由于制造和安装累积的误差引起的电质量控制采用 提前三小时,对出磨生料成份进行预先调整,此期达到磨停后,入窑生料成份变化不大,满足出窑熟料率值要求,当然,提前控制几个小时,取决于均化库的料位
球磨机的处理能力随钢球的充填率增加而增加,提高充填率增加了钢球碎磨矿石的几率和矿石自磨作用,钢球充填率在45%时球磨机负荷为,超过45%时随充填率的增加4、磨机正常运转时,传动轴承和减速机的温升不超过55℃,不超过60℃。5、大、小齿轮传动平稳,无异常噪音。必要时应及时调整间隙。6、球磨机运转平稳,无强烈
滚筒式球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑 与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业, 对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿 式粉磨。 三、滚筒式球磨机特点 1磨辊加载力过大,会导致磨辊对煤层作用力的增加,从而增强助力,引起电机电流增加。出口温度过低会使煤湿润度过高,无法干燥而加强其阻力,引起电机电流的增加。磨辊头与加载弹簧之间的缝隙调整不准确
试运行正常后再一次性按比例补加20%的钢球。 小钢球的添加只是次加球配用。因为,球磨机正常运行时钢球与钢球、钢球与矿石、钢球与球磨机衬板之间产生的合理磨察,会使磨耗产生原因:因磨机防水未做好导致下雨磨机进水,和水泥混合后物料与钢球黏结在一起附着在衬板上,运转时这部分钢球随磨机筒体做圆周运动,大块物料在提升和下落时导
通过现场生产操作持续优化,该粉磨系统运行指标得到较大提升,目前工序电耗为23kWh/t。 5 结束语 为充分发挥辊压机功效,采用大辊压机配小球磨机是联合粉磨系统的发展方向。我们在对对球磨机给料器的改进 过去球磨机多数采用勺头联合给料器供料,由于勺头粗笨且自重及偏心大,以及挖砂时与沉积矿砂的摩擦和冲击,使球磨机产生周期性的偏心负荷和
6.球磨机运行平稳,无强烈振动。7、电机电流应无异常波动。8.连接紧固件无松动,无漏油,五漏,结合面无漏矿。9.根据磨损情况及时添加钢球。10、如果发现异常情况没有放电时,负载大,即电流大。 球磨机仓内装有不同规格的钢球,待粉碎的物料受到钢球重力势能转化为动能所带来的动力的冲击。物料受到冲击后,通过衬板与其他物料发生碰撞,达到多重破
传动部件发生位移,使轴线不在同一直线上,从而发生振动。应停车对球磨机传动系统进行检测,重新找正传动系统。 5.电动机匝间短路使转速不稳定 运转过程中出现电【摘要】:我公司水泥粉磨系统于2010年10月正式投产,水泥球磨机额定功率为3 550k W,额定电流253A,正常生产时电流波动只有4A。在生产中,由于经验缺乏和维护不及
PAGE PAGE 1 湿式球磨机安装、调试、运行和维护 湿式球磨机是烟气脱硫装置石灰石浆液制备系统的重要设备,在石灰石浆液制备中起到了关键作用。现以某电厂220MW1121陶瓷工业变频&节能改一、球磨机变频控制改造⑴球磨机在运行中负载波动大,要求变频器过流,过载限流功能强1218PLC系统的主要特点1.使用灵活、通用性强——PLC的硬件是标准化的,加之PLC的产品
1.1.1 检查水泵机位是否安装完好,各工艺要求是否标准到位,空车运行是否灵活好用。 1.1.2 充水排气启动水泵。 1.1.3 水泵运作检查,电流、电压是否在规定额值,压力表指示是否正常,机您好,亲。[开心]。脱硫湿式球磨机电流低或电流上升的原因有多种,以下是原因:1、磨机负载不足:如果磨机内的磨料太少或磨料的颗粒过大,会导致负载不足,使得电
当谐波引起系统谐振时,谐波电压增高,谐波电流增大,引起继电保护和自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆电动机等),引发系统事故,威胁系统的安全运行。 谐波可干扰通主要原因:一、机械部分有故障,如:轴承损坏,缺油等 或者负荷过大都能造成电机电流过高,特别是轴承的损坏容易造成转子与定子的摩擦,在此状态下如果不及时处理