引风环处上升的气流也允许物料中比重较大的颗粒落入引风环下面,从磨机下部的排渣口排出,由回料螺旋送回进料系统重新进入磨机。据估算,进入立磨的每一颗粒在成为成品之前,平均由于ATOX50磨原设计的选粉机回粉内筒与磨盘位置空间相对过高,使喷口环上升空气旋流造成的负压紊乱,选粉机选粉的回料粗粉被二次带起,磨内压差较高,内循环粗粉量加大,出现选粉机
6、系统风量、料量,研磨压力不匹配。 立磨系统中风量、喂料量、研磨压力,应是一个平衡的整体,在正常运转过程中改变一个参数,其它参数也应做相应的调节。如果参数不匹配,PC32.5R(不掺外加剂)计划掺量xx%,实际xx,低计划xx%PC32.5R(掺外加剂)计划掺量xx%,实际xxx%,低计划xx%。 PC32.5R水泥混合材掺量未完成计划指标。主要是以下几方面原因: (1)20xx年度
1)立磨出口温度太高时的粉磨状况:料层变薄,料层不稳定,磨机功率波动大,振动大回料量增加产品细度变粗。 2)磨机出口温度太低时的粉磨状况:料层厚磨机功率高在生产中,根据磨机回料量来推断风环风速是否合理。若回渣量大,可适当缩小风环间隙(简单的方法是在上风环外缘补焊圆钢或扁钢),提高风环处风速,增加带料能力,从而达到提产减排效果若
立磨锂渣粉生产工艺流程:将锂渣储库厂房中储存的锂渣通过起重机送入锂渣料仓,由输送机输送进入锂渣主配料仓,经定量给料机送另输送机再由螺旋输送机输送进入立磨机直接粉磨,得窑尾废气风机调节其液偶使其电流50A左右。待磨机入口温度≧180℃时启动磨机,投料量次设定为160t/h,料入磨后视回料情况逐步增加风量同步增加喂料量。 如果是急停磨后开机,可将料
立磨生产中回料量,它具有生产能力大、自动化程度高、能耗低、有害物排放量低、工业废弃物利用量大等一系列优点,成为当今世界水泥工业生产的主要技术。 生产过程中影响立磨稳定性的因素有很多,稳定性如温度太低则成品水分大,使粉磨效率和选粉效率降低,且会增加立磨主电机及选粉机电机的负荷,还有可能造成收尘系统冷凝如太高,会造成粉磨煤耗的增加从而使成本增加,还会增加回料量(值
5)挡料环过高,造成内部循环负荷高。处理:生料立磨停磨调整。6)刮料板断或掉,未形成回料。物料挡板断或掉,形成大量回料。处理:停磨检修。7)磨内气流量小,系统风量过大时,物料在磨内停留时间短、出料量大、料少而振动风量过小时,物料在磨内停留时间过长,重复粉磨使物料过细,差压高而振动。 另外,当入磨物料水分增
3、某连续磨机为保证产品粒度不大于50μm,采用圈流粉磨系统,系统流程如图所示,已知:磨机喂料量G1=15t/h磨机出料量G3中<50μm的颗粒含量为35%选粉机回料量G2中<50μm的颗粒MLS3626立磨专用密封风机 左旋90° 电机功率 30kW 转 速 2940 r/min 风 量 3000 m3/h 风 压 8000Pa 超越离合器 气缸用风量 少许(动作时用)风 压 0.3MPa 辅助减
正常情况下,立磨磨风环处的风速达25~30m/s左右,这个风速既可以将物料吹起,又允许2~8mm的物料从风环处掉落,经刮料板清出磨外,所以有小部分的外排是正常的。挡料圈受到磨损后,没有得到充分粉磨的物料会在离心力的作用下甩出磨盘,导致吐渣量增大和回料量增多,磨机振动也会变大,只能维持低产运行且易出现故障停机。 2.3 操作方面影响因素
挡料圈受到磨损后,没有得到充分地粉磨的物料会在离心力的作用下甩出磨盘,导致吐渣增大和回料量增多,磨机振动也变大,只能维持低产运行且易出现故障停机。选粉立磨凭借其低能耗 [1]和高台时产量(可达300 t/h以上)的独特优势,已成为水泥工业粉磨装置的设备,广泛应用于生料粉磨、矿渣粉磨、水泥粉磨等工艺。立磨从1990年开始在全球水泥工
它包括 在磨辊与磨盘间的粉磨作用由气流携带上升到选粉装置的气力提升 作用以及在选粉装置中进行的粗细分级作用还有与热气流进行热 传递的烘干作用,对于大型立磨而言(指入机+提升机+管道除铁器组合输送立磨外排,由于回料始终处于壳体内,故可避免回料粉尘的外溢,可大大改善立磨周边环境而传统的皮带输送机+悬挂除铁器+提升机组合,皮带输送机粘料、悬挂